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臥式加工(gōng)中心加工誤差與機械(xiè)精(jīng)度調整分析

發布(bù)時(shí)間:2019-08-31 瀏覽(lǎn)次數:1451次

        在實際加工過程中(zhōng),影響工件加(jiā)工質量(liàng)的因素很多。在(zài)實際生產中,加工過程中的(de)誤差會使零件質量達不到標準,從而導(dǎo)致質量問題。雅力士加工中心整(zhěng)理的這篇(piān)文章從實際出發,對臥式加(jiā)工中心的加工誤差進行了分析,找出了誤差部位,調整了機械精度,介紹了調整(zhěng)步(bù)驟和結果。

        臥式(shì)加工中心;加工誤差;機械精度調整(zhěng)

        機(jī)床使用時間過長、維修工作不到位、局部磨損等一係(xì)列原因都會造成零(líng)件(jiàn)問(wèn)題,影響加工效率。此外,刀具磨(mó)損和夾具定位(wèi)精度的誤差也會影響實際加(jiā)工。為了保證工件加工質量,有必要根據實際情況進行更準確的分析,並從中尋求解決方案。機械(xiè)調試過程中應運用相關的思想,調(diào)整和控(kòng)製機(jī)械精度,使加工後的工件符合標準,質量合格。下一步是調整測試和精度。  下麵雅力士加工中心以(yǐ)實際案例來分析一下,希望能幫(bāng)到廣大機修師傅。

          一、臥(wò)式(shì)加工中心實際情況分(fèn)析

        根據實際情(qíng)況,以某加工廠為例,該單位內具有一台大型臥式加工中心,主要加工工件為拖拉機箱體上的軸承孔零件,除此以外另加工定位(wèi)銷(xiāo)孔,屬於精(jīng)加工範疇。近階段設備加工過程(chéng)中常出現誤差,工(gōng)件精度方麵亦存在問題。針對(duì)其實際(jì)情況進行測量分析,發現該(gāi)設備由於工作時間較長、工作強度(dù)較(jiào)大、維護手段不到位等因素(sù)使得(dé)設備中的各項問題逐漸發生[1]。根據工件(jiàn)要求及工(gōng)藝要求可發現加工中心中的各項參數出現誤差,如各軸(zhóu)線與前端麵的(de)垂直度變化、前後兩端麵的平行度變化等。此兩部分的工藝要(yào)求(qiú)分別為0.06mm/0.20mm,但實測結果中(zhōng)卻發現加工中心的參數不符,分別為0.10mm/0.24mm。

        二(èr)、 加工誤(wù)差成(chéng)因分析及誤差檢測

        若想對加工誤差(chà)成因進行分(fèn)析,首先需針對實際展開(kāi)研究,根據加工平台運(yùn)作原理分析問題(tí)成因與誤差所在。實際加工過程(chéng)中,機床結構為(wéi)動柱型,主軸箱於y軸滑台上做上(shàng)下移動(dòng),同(tóng)時帶動y軸立柱於z軸滑台前後移動。加工過程中,兩組軸承孔於z軸中(zhōng)進行前後運動,B周工作台回轉調頭鏜孔,前後兩端麵為主軸於運作過程中的銑削加工,經y軸與(yǔ)x軸(zhóu)的插補運動(dòng)[2]。將(jiāng)工件誤差進行(háng)分析,結合x、y、z軸的架構可發現y軸立柱與z軸底(dǐ)座之間的關係,即軸線垂直度出現誤差。由此能夠得出(chū)工作台麵移動平行度方麵的問題,即b軸工作台麵平行(háng)度存在問題,z軸與x軸垂直度、y軸與z軸垂直度存在問題。

        明確問題後,針對實際情況進行進一步檢(jiǎn)查。此過程匯總所使用的相關檢測工具為(wéi)方尺、方箱(xiāng)、主軸心棒(bàng)及(jí)百分表杆(gǎn)磁力座。首先為測定主軸精度的相關測驗,測驗過程中將主軸心棒、磁力座分別安裝於主軸與工作台麵中,百分(fèn)表與(yǔ)主軸心棒產生些許關聯。移動z軸檢驗(yàn)具體數值,發現參數(shù)符合標準,無問題(tí)[3]。隨後展開細節方麵分析(xī),具體操作步驟為將距離主軸段較近的一點作(zuò)為檢驗點(diǎn),通過不斷改變徑向跳(tiào)躍數值(zhí)確定主軸精度是否符合標準。首(shǒu)先將徑向跳躍數值設定為0.01mm,檢(jiǎn)驗後符合標準。隨即更改數值,變為0.02mm後發現其仍符(fú)合(hé)標準。隨後進行多次試驗,不斷更改(gǎi)標準後發現皆(jiē)符合具體要求。因此得出上母線符合標準、主軸精(jīng)度合格的結論。

        隨後檢測B軸工作台與Z軸間的平行度,檢測開始(shǐ)前應針對檢測條件展開處理,方便檢測展開(kāi)。首先將工作台表麵清理幹(gàn)淨,去掉毛刺,可采(cǎi)用利用油石打磨(mó)的方式展開;隨後為於主軸上安裝檢驗設備,設備為檢驗心棒;最後將表(biǎo)針置於工作台表麵(miàn),些微(wēi)壓(yā)住(zhù)即可。檢測由工作台麵上方(fāng)的主軸頭部分開始,首先檢測(cè)平(píng)行度。平行度(dù)檢測過程中發現平行度偏移數值符合要求,隨後展開x軸工(gōng)作台麵相關狀況分(fèn)析,平行度亦符(fú)合要求。隨後移動z軸,發現偏移(yí)數值過大,說明平行度超差;最後將b軸旋轉180°,發現偏移數(shù)值方(fāng)麵(miàn)相似性較大(dà),平行度亦超差。由此可(kě)判斷問題成(chéng)因出於主軸與工作台間的關係於z軸(zhóu)中超差,需盡快修複以免繼續影響加工。後續步驟中,按照此類方(fāng)式繼續檢(jiǎn)驗z軸與x軸之間的垂直度、y軸與z軸(zhóu)的(de)垂直度可發現兩類數據(jù)皆(jiē)超差,就此確定誤差來源,並選擇較為有效的手段展開機(jī)械精度調整。

        三、機械精度調整步驟

        以調整y軸與z軸(zhóu)的垂直度工作(zuò)為例,調整過程中較為重要的一點即為工作準確性,結合實(shí)際展開分析(xī),y軸與(yǔ)z軸垂直度、z軸與x軸的垂(chuí)直度可同時調整。調整過程中應(yīng)首(shǒu)先注意鑲條間隙,將鑲條間隙消除,避免其帶來的影響。結合實際展(zhǎn)開分析,鑲條間隙使設備之間的間距擴大,進而導致平行度(dù)、垂直度(dù)受到影(yǐng)響。隨後根據測試過程匯總得出的誤差值方向進行偏斜判斷,確定偏斜方向後(hòu)展開調整,將z軸地腳螺栓鬆開(kāi),過程中需注意緊固(gù)螺母(mǔ)的作用,根據z軸與x軸的偏斜方向(xiàng)尋(xún)找支點,將千斤頂頂緊。頂緊千斤頂後觀察百分表變化,注意觀察百分表讀數變(biàn)化,於實際範圍內觀察讀數變化,不斷移動x軸,計算垂直度。計(jì)算過程中需注(zhù)意實際狀況,使相關(guān)數據符合參數要求即可。需要注意的是,調試z軸的過程中需注意打開防(fáng)護罩,將調整後的導軌支撐塊通過旋緊調整(zhěng)螺釘的方式向(xiàng)內作用(yòng)力(lì),從(cóng)而使立柱(zhù)支(zhī)撐起,判斷調整量(liàng)是否符合(hé)要求。

        當調整結束後,需結合實際進行試加工,確定調整工作是否有效。結合實際展開分析,相關過程(chéng)中出現的對應(yīng)事件應以(yǐ)實際為主,將工件進行加工的同時注(zhù)意具體數據,進(jìn)行較為精準的測量。獲得加工零件後,對零件(jiàn)進行測量過程中發現零件各項要求均(jun1)滿足工藝需求,各(gè)孔軸線於前端麵的垂直(zhí)度、前後兩端麵的平行度皆符合工藝要求中的0.06mm/0.20mm需求,分別為0.06/0.18。

        四、結束語

        雅力士精機總結(jié)的這篇文章,結(jié)合(hé)實例,分析了臥式加工平台加工零件過程中的誤差,並通過試驗分(fèn)析了誤(wù)差(chà)產生的(de)原因。最後,采用機械調整來調(diào)整誤差,保證加(jiā)工的穩(wěn)定性。結合實際生產,當水平加工平台出現誤差時,應根據(jù)實際情(qíng)況進行檢測(cè),並根據機床結構和加工工藝的數(shù)據選擇相應的解決方案,以(yǐ)解決誤差。盡快保證正常生產。

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