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立式加工中心Z軸傳動故障的(de)處理案例,機床機修工深度學習

發布時間:2019-08-20 瀏覽次(cì)數:1810次


在實際生產過程中,有時會(huì)聽到操機工反映這樣的問(wèn)題:故障現象:加工平麵(miàn)時,切削深度越大,機床振動越大(dà),產品表麵粗糙度大,有明顯的刀具痕跡,測量值可達1u。這對一些老舊(jiù)機床或是操(cāo)作機操作不當也或是機床(chuáng)廠本身(shēn)的安裝(zhuāng)問題,雅力士精機對這(zhè)一現在(zài)進行分析總結(jié),希望能幫到機(jī)床維修師傅。

造成這種(zhǒng)現象的主要原因有下(xià)以四種:1,機床(chuáng)安裝水平超差(chà);2,主軸(zhóu)錐孔軸線與XY軸線垂直(zhí)度超差;3,主軸軸(zhóu)承精度降低;4,主軸箱(Z軸)進給機構間隙。下麵雅力士加工中心提醒各位機修工如何對(duì)故障進行一一(yī)排查,從而發現故障並加以維修。

故障處理過程:

1、首先測一下機床(chuáng)安裝水平,發現是合(hé)格的;通過劃圓檢測,發現主軸錐孔軸線與X、Y軸的垂直(zhí)度以及主軸箱進給(Z軸)與X、Y軸的垂(chuí)直(zhí)度均合格;檢測發現主軸的軸向跳動和徑向跳動均合格(gé)。

2、主軸箱升降電機製動器關閉(bì),對主軸箱施加(jiā)垂直向上(shàng)的力,檢測發現主軸箱垂直向上移動0.13mm,而且靠立柱側和靠操作台側都(dōu)是0.13mm,而且羨慕絲杆無旋轉,對於此現象的(de)原因大致有以下三種:a,Z軸絲杆螺母安裝法蘭(lán)鬆動;b,絲杠螺母副磨(mó)損從而導致反向間隙;c,絲杠(gàng)定位軸承損壞或(huò)定位鎖緊螺母鬆動(dòng)。下麵就可進一步(bù)對這三項進行檢查。

2.1,      通過進一步檢查,螺母座與主軸箱以及絲杆螺母安裝法蘭固定完整可靠沒有問題。

2.2,      千斤頂支撐住主軸箱,再將螺母(mǔ)與螺母安裝(zhuāng)法蘭的連接螺釘鬆開(kāi),手動慢慢將(jiāng)螺(luó)母旋至(zhì)Z軸絲杠下端,檢測(cè)發現絲杠螺母副(fù)間隙正常。

2.3,      再進一步對Z軸絲杠施加垂直向上的力,檢測之後發現絲杠軸向竄動0.15mm,與主軸(zhóu)箱(xiāng)垂直向上的移動量差不多。這個也(yě)就是出(chū)麵問題的原因。這時擰緊Z軸絲杠定位軸承上、下兩個預緊螺母,檢測發現絲杠軸向竄動問題得以消除。

總結:通(tōng)過上述維修案例,雅力士精機覺得機修工應該有足夠的機(jī)械安裝、傳動、工作原理等(děng)等(děng)方麵的知道儲備。雅力士加工中心已生產銷售加工中心3000餘台,售後安裝人員有20人,公司(sī)是一家生產(chǎn)高速加工中心,龍門加工中心(xīn),立式加工中心、臥式加工中心和數控(kòng)車(chē)及(jí)車銑複合設備的高科技企業。經過這麽多年的市場經驗集累以及(jí)對售後技術部門的培訓,隊伍已成長為經驗豐富,技術精湛的(de)一流(liú)團隊。以後麻豆视频观看网址將逐漸(jiàn)分享實際(jì)生產中發現在的(de)一(yī)些問題與解決(jué)方法,讓各位同行以及機修師(shī)傅得(dé)到幫助。

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